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茂名石化:“老黄牛”拉快车

“丁二烯产品合格采出了!”7月17日,丁烯车间生产副主任谢景林在车间微信群里发了一条信息,大家一下子欢呼雀跃起来。本文由开元官方网站转载发布;上海凯太泵业主要生产切割式排污泵,全自动隔油设备,污水提升设备,一体化预制泵站,无负压供水设备, 排污泵,消防泵,化工泵等;长期免费为客户提供产品咨询和技术支持

“比计划足足提前了16个小时呢!”

“这是2号丁二烯装置投料开车到产品合格最快纪录!”

经过两个星期的苦战,看到装置这么顺利恢复生产,车间上下每个人的喜悦之情溢于言表。

本次2#丁二烯装置检修,主要是为了清理精馏系统出现的丁二烯端聚物,解决第二精馏塔T-208塔底溶剂再沸器E-224、蒸汽凝液再沸器E-225管束堵塞导致换热效果变差等问题。

检修结束后,丁二烯装置精馏系统由于化学清洗及二乙基羟胺钝化的缘故,开车阶段往往产品水值合格耗时较长。为此,车间组织攻关,把熟悉丁二烯装置的能人召集到一起想办法。

“要对所有低点倒淋全部确认出气且露点合格”一班班长罗列率先建议。

“要排查所有盲点死角,不允许残留水分。”“金牌内操”杨恒接着补充道。

“塔顶冷凝器容易藏水,通过拆除塔顶冷凝器的盖板,进行氮气充压后快速打开入口阀门进行干燥。”经常负责对冷凝器管束吹水的“吹水哥”黄成特别提醒道。

“在碳四进料后,利用碳四浸满回流罐V-212、产品罐V-214及塔顶冷凝器E-226、E-227,然后启动机泵将其中的碳四送回加氢罐区。”四班班长江流杞深思熟虑后另辟蹊径。

经过一番论证后,这些建议逐项付诸实施。

由于干燥工作到位,从7月15日9:40投混合碳四开车,11:40启动压缩机采往第二萃取精馏塔T-203,到7月17日18:00产品水值分析为20ppm合格,20:00加样结果同为20ppm,合格产品于22:45分采往储运。从开车到产品合格仅用时56小时,相对以往4到5天的水值调整时间大为缩短了2-3天,创造了2号丁二烯装置检修开车产品合格最快纪录。

“这些老师傅平时工作个个都像‘老黄牛’,这次他们提出的这些锦囊妙计,在缩短产品合格时间上发挥了重要作用。不愧是‘老黄牛’拉快车!”车间主任崔伟峰高兴地竖起了大拇指。

产品关键词:一体化预制泵站 , 切割式排污泵 , 全自动隔油设备 , 污水提升设备 , 研磨排污泵 , 无负压供水设备 , 排污泵 , QBY气动隔膜泵 , 微型隔膜泵, G型螺杆泵

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